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輸送帶(dài)生產硬件係統構成及技術要求

2020-05-07 15:45:18

我公司共有(yǒu)六(liù)條輸送帶生產線,其中全塑阻燃(rán)帶生(shēng)產線是(shì)90年代初(chū)產品。由於該生(shēng)產線的塑(sù)化箱、張力裝置不能很好(hǎo)的滿足生產(chǎn)要求,造成產品質量波(bō)動(dòng),經濟效益不理想。為此,我們在2004年搞了“國產塗刮法整芯輸(shū)送帶生產線升級改造”項目。


  1、生產線布置及技(jì)術要求改造後的全塑阻燃帶生產(chǎn)線(xiàn)全線長40 m,具有生產寬≤1 400 mm,成品帶級別(bié)≤10級,年產150萬m 2全塑整芯阻燃輸(shū)送帶的(de)生產能力。產品質量明顯提高,達到國內同期先進水平。


  1.1生產線工(gōng)藝布置整條生產線布置如下:帶體導開→帶體烘幹→前牽引機→芯糊浸(jìn)槽→真空塔→芯糊塑化箱→麵糊塑化箱→副牽引機→冷卻水槽→張力檢測裝置(zhì)→主牽引機→卷取機。


  1.2電控係統應具備的功能(néng)(1)實現全過程自動化動作,包(bāo)括開(kāi)車、停車、報警自停等。又能實現局(jú)部(bù)手(shǒu)動控製。


  (2)實現和過程動作配套(tào)的高(gāo)精度溫度控製以及(jí)長度、時間的計量(liàng)。


  (3)具備人機對話(huà)功(gōng)能:當係統某一部分出現故障時,S7-200能對它們進行實時監測,記憶存儲,並(bìng)快速報警。


  (4)PLC、觸摸屏和五(wǔ)個變頻器進行網絡通(tōng)信,實現(xiàn)係統間安全(quán)連(lián)鎖。


  (5)帶體張力(lì)均勻、穩定、準確並且可調整,溫(wēn)度可(kě)控(kòng),且要穩定。


  2、硬件係(xì)統構(gòu)成根(gēn)據設計要求,綜合機器的先進性、可靠性和成本因素(sù),硬件采用了如下(xià)配置:(1)人機對話界麵采用帶RS485通訊口的SIEMENS TP270觸摸顯(xiǎn)示屏。


  (2)無級調速(sù)裝置采用分辨率為0.01 Hz的MM440型(xíng)的(de)SIEMENS變頻器,可使電機的(de)轉速(sù)精度達到0.1 r/min,從(cóng)而(ér)使拉伸張力的誤差(chà)控製在0.2%以內。


  (3)控製核心采用SIEMENS的S7-200型(xíng)PLC,型號為S7-216-2BD21-0XBO CPU及(jí)EM223模擬輸出模塊。由於CPU226具有兩組通訊口中,因此PLC與觸摸屏、變頻(pín)器三者之(zhī)間采用網絡通(tōng)訊可簡化硬件結構,節約成本,充分保證係統的可靠運(yùn)行(háng)。


  3、軟件係統構成係統采用網絡通訊模式,所(suǒ)以CPU226為上位(wèi)機,五個變頻器為下位機,網絡間的站址分配(pèi)為:TP270站(zhàn)址為1,CPU226站址為(wéi)2,五個變頻器站址分別是37.CPU226的一組通訊口以USS協議與變頻(pín)器進行通(tōng)訊,另一(yī)組通訊口與CH402溫控終端進行通訊,利(lì)用擴展EM277型號為277-OAA22-OXAO與觸摸(mō)屏進行點對點(PPI)通訊。操作時,工藝參數通過觸摸屏進行輸入並通訊進入PLC進行運算,PLC將計算結果按站址傳給五個變頻器和EM223模塊,從而實現對生產線的控製,如所示。


  3.1人機界麵人機對話界麵(miàn)是設置工藝(yì)參數的關鍵,共設(shè)置畫麵八幅(fú),分別為生產線聯動控製、參數設定、卷取控製、糊料泵控製、電(diàn)加熱控製、碾輥機與(yǔ)吸毛機控製、參數記錄與曲線顯示、HMI係統控製。


  (1)生產線聯動控製界麵:實現全過程自動化運行,具備啟動、停止、複位和報警功能。


  (2)參數設定(dìng)界麵:設定主牽引(yǐn)轉速,選擇按比例或張力模式控製(zhì)副牽引(yǐn)轉速,從而實(shí)現張力控(kòng)製(zhì)。


  (3)卷取控製界麵:可與全線聯(lián)動,也可全線停機後單獨(dú)控製,便於成品帶的收卷。


  (4)糊料泵(bèng)控製界麵(miàn):實現啟動和停(tíng)止,設置料(liào)位計,加滿料後自動停機。


  (5)電加熱控製界麵:利(lì)用SPR100調(diào)功器,控(kòng)製電加熱排,對帶體實現預加熱。


  (6)碾輥機和吸(xī)毛機控製(zhì)界麵:根(gēn)據帶芯等級不同實現啟動和停止,以利(lì)於提高產品質量。


  (7)參數記錄與曲線控製界麵:可實現加熱箱溫度、白帶芯布長、成(chéng)品帶長、張力值的記(jì)錄和(hé)曲線顯示。


  (8)HMI係統界麵(miàn):對HMI係統(tǒng)進行控(kòng)製和維護。


  3.2網絡通訊當係(xì)統上電後,PLC首先判斷(duàn)網絡中的TP270是否存在並與之通訊,通訊成功後(hòu)PLC對(duì)站址為37的五台變頻器進行通訊,並將結果(guǒ)顯(xiǎn)示出來,無誤方可開車,否則提示報警,並(bìng)顯示(shì)解決方式。


  開車前,工作人員要確定所有工藝參數已經設定好,各個工作(zuò)單位均已就緒,即可全線(xiàn)啟動。工藝參數設定密碼保護,隻有工作人員(yuán)輸入口令後才(cái)能對參數進行修改,且(qiě)隻有在係統停止狀態下才能修改,係統啟動(dòng)後,參(cān)數設定將被鎖(suǒ)定,禁止修改。


  3.3係統(tǒng)的抗幹擾措施在以S7-200為核心的控(kòng)製(zhì)係統中,存(cún)在(zài)多種(zhǒng)信號。弱電方麵(miàn)有熱電阻420 mA的標準化信號以及各種(zhǒng)輸入觸點(diǎn)、控製信號(hào)等。強(qiáng)係統I/O分(fèn)配如(rú)所示。


  電方麵有高速(sù)攪拌(bàn)電(diàn)動機、各種電磁(cí)閥、牽引電機等。由於信號較多,係統布線時難以分開,所以會出現意(yì)想不到的(de)幹擾信號,這些信號不但會給係統的控製(zhì)和測量帶來誤(wù)差(chà),有時還會使係統無法(fǎ)正常(cháng)工作。本係統最易受到幹擾的是S7-200和傳感器(壓力傳感器製造業(yè)正飛速發展)信號。


  為了(le)保護係統(tǒng)正常運行,采取了以下措施:(1)電源淨化(huà)和隔離。為了防止電磁(cí)閥和其他強電設備(bèi)引起(qǐ)的電源幹(gàn)擾,S7-200的電(diàn)源(yuán)采用低通淨化器(qì)和隔離變壓(yā)器(qì),以及開關電源(yuán)。這樣能有效(xiào)抑製高次諧波(bō)等引起(qǐ)的幹擾。

  (2)S7-200的供電電源、輸入用電源、輸出用電源(yuán)彼(bǐ)此獨立。


  (3)外在程序設計編製時采用不同時間的延(yán)遲判(pàn)斷,若延遲後(hòu)仍不消失,再執行相應的動作。


  4、全塑整芯阻燃帶生產線的技術改造項目於2002年提出,2003年(nián)開始實施,2004年投產。到目前為止(zhǐ),該生(shēng)產線運行穩定,產(chǎn)品的外觀和內在質量明顯(xiǎn)提高,主要表現在帶體的張力(lì)控製準確,塑化(huà)溫度控製(zhì)準(zhǔn)確,成品帶的厚度和寬度誤差也小,經濟效益顯著。


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